2024年4月27日土曜日

非接触充電モジュールのケース加工、失敗(T_T)

先日出力した卓上CNCの加工データ(Gコード)を使って3mm厚のアクリル板の切削を行いました。

1回目は写真のように溶けたアクリルがエンドミルに纏わりついて固まってしまい失敗。時間がかかるのでしばらく放置後に見に行ったらこの有様。

エンドミルの様子です。溶けたアクリルが固まって非常に固くなっています。ニッパで少しずつ砕きながらなんとか除去できました。溶けた原因はエンドミルの回転数が速すぎ、摩擦熱でエンドミルが熱くなり切削くずが溶けて纏わりついたのだと思う。昔、何度か起きて回転数を抑えたが、久しぶりだったので少し速すぎた模様。

気を取り直して2回目の切削を行ったら、2mm深さの凹になるはずが貫通してしまった。Fusion360上では2mm深さのポケットになっているのに製造データが正しくできてない模様。どこかの設定か? ショックで原因究明は明日にする。


本来はこうなる予定(上写真は裏表が逆)。

予定では、凹の切削後に外周の切削を行いますがその前に止めました。確認のためにモジュールを嵌めてみると、コイルはぴったり収まりました。基板を収める幅はもう少し広げた方がよい感じ。

やっぱり、Fusion360での製造データ作成は鬼門です。トホホでした。

明日、気力が復活するか?

2024年4月25日木曜日

非接触充電モジュールを収めるケース設計

先日から試している 133円の非接触充電モジュール のケースをアクリル板から卓上CNCで切り出すことにしました。3Dプリンタだと発熱で柔らかくなりそうだし、木材は薄く削ると強度が不安だったので。コイルとiPhoneのギャップをできるだけ少なくするためにコイル部分は薄くしたい。

CNC用には久しぶりのFusion360で設計です。最近、卓上CNCで切り出すときはCADで設計するのと製造データ出力が面倒でGコードを手書きしていました。しかし今回は少し複雑な形状なので仕方なくFusion360から製造データを出力します。

以下のように3mm厚のアクリル板を削って2枚張り合わせ、中に充電モジュールを収める構造です。サイズは樹脂ケースに収めた iPhone12 mini と同じ。これに重ねるようにiPhoneを載せれば丁度コイルが向かい合うハズ。


製造データの出力方法を思い出すのに苦戦しました。卓上CNCを購入した当初は使っていましたが、バグ?のためか時々期待したツールパスが作れないことがあり、使うのをやめてしまっていたので。もう何年も前なので最近は大丈夫だと思う。


正しくできているか不安ですが、一応出力できたので週末に試してみます。CNCは防音箱に入れてありますが、それでも音が結構出るので夜間の稼働は厳しい。

2024年4月21日日曜日

非接触充電モジュールの評価

相変わらず花粉症がひどく、とうとう今週は1日仕事を休んでしまった。スギからヒノキに変わったと思われるが治まる気配がない。そんなわけで工作部屋の部品整理はやめておき、先日届いた133円の非接触充電モジュール電力を計ってみることにしました。


安定化電源のUSB出力に、昔作ったフリスク電力計 を挿して、その先に非接触充電モジュールを繋いだ。なぜか電圧が5.8Vまで上がり出力6.3Wです。iPhoneをコイルの上に置いた直後は1W未満ですが、徐々に上がって6Wくらいで落ち着きました。充電相手がどの程度の電力を喰えるかネゴシエーションを行っているようです。Qiの標準的な機能だと思う。


非接触のロスもあると思うので、実際の充電電力は4W程度でしょうか。iPhone12 miniのバッテリは2,227mAhらしいですが、バッテリがへたっていて71%になっているので、1,600mAh程度かと思う。Liイオン電池への充電電圧を4.0Vとすると、4.0V*1,600mAh=6.4Wなので1時間半位で充電できそう。ロスがもっとあっても2時間あれば大丈夫。十分な速さです。ちなみにiPhoneカバーは非接触充電非対応のものなので、対応のカバーならもう少し速いかも。

iPhoneをコイルの上から外して無負荷になったときでも0.25W程消費するようです。電圧は5.1V程度に下がっています。電圧が変動するのはフリスク電力計の問題か? 昔、動作を検証したときは大丈夫だったので、安定化電源の問題か? 充電モジュールの問題?


充電中の充電モジュールの発熱をみてみました。室温21℃の環境でドライブICが37℃まで上がっていました。iPhoneをどかしてコイルを計ると30℃位です。真夏は少し熱くなりそう。

使えそうなことが分かったのでケースを検討します。3Dプリンタで作ると発熱で柔らかくなるかも知れない。来週末からGWですが今のところカレンダ通りに出勤予定。GW中にケースが作れるか!? 花粉症が治まるか否かにかかっています。


2024年4月16日火曜日

133円の非接触充電モジュールを試す

アリエクを彷徨っていたら15Wで133円(送料別途)の非接触充電モジュールが売られていました。iPhone12 miniで使えるか試しに買ってみました。

写真のようなものでUSB TypeCです。パッケージなど無くてこのまま直にエアキャップ封筒に入って届きました。壊れなくてよかった。


裏面はこんな感じで15W TYPE C の文字が読めます。


USB電源に繋いだ直後、青色LEDが点灯します。


その後、すぐに赤色LEDの点灯に変わり、これが待機中を示しているようです。


iPhone12 miniを載せたら無事に充電が始まりました。青色LEDはゆっくり明るさが変化して点滅します。


充電時の電力は今度測定してみるつもりですが、USB側を測定するのでロスも含めての電力になりそう。iPhone12 miniは純正のMagsafeで12Wらしい。今付けているケースはMagsafe対応ではなく、ケースの厚み分だけコイルとの間隔が広いので5W程度で充電できればよいかな。普段は就寝中に充電しているのでゆっくり充電でも全然問題ないです。

適当な充電台3Dプリンタ木材で作ってみようと考えています。LEDの点灯が見えるようにするには平らな板状かな。立てかけるタイプだと見えるようにするのは難しい。

2024年4月14日日曜日

工作机周りの整理整頓

朝から 昨日作った棚 を工作机に設置して、部品ケースの収納と机の周りの整理を行いました。今日は花粉症がひどいのか、整理のホコリのためか鼻水が止まらないし、熱っぽくなってきたので作業は途中で断念。続きは来週です。

工作机

取り合えず秋月の段ボールは全て片付きました。まだラベルを貼ってない容器もありますがラベル作成も来週。写真の右にも棚があるのですがそちらはまだ片付いていません。

買ったまま忘れていた部品も色々とでてきて何か作らねばと思いますが、花粉症が収まるGW明けまで考えられない。毎年ひどくて、この時期は仕事に行くだけで精一杯。前にも書いたけど、日本中の生産性が落ちているのではないかと思う。


2024年4月13日土曜日

部品整理の棚作りDIY

電子部品の在りかが分からなくなるので、しばらく前からダイソー樹脂容器で分類を始めました。ようやくこの容器を整理するの工作に着手しました。


材料は2月下旬に買った下地材の杉板。しばらく寝かせていました。


こんな感じにカット。7枚セットだった内の4枚を使いました。


釘打ち機で使う細い釘(頭がないもの)と木工ボンドで組み立て。釘打ち機は持ってないので、ホチキスの針のように連結されている釘をばらして金槌で打ってます。斜めの木材は直角に組み立てるための筋交い。


余っていた透明ニスで塗装。残り僅かだったので1回塗りのみ。


今回作った棚には全ての容器は収まりそうにないので、既存の工作机前のスチールラックも整理してなんとかするつもり。

2024年4月11日木曜日

オーブントースターの温度ヒューズ交換

先日分解した 温度ヒューズが切れていたオーブントースター の交換用温度ヒューズが届きました。


適当な圧着スリーブが無かったので、写真のようなコネクタ端子を使うことにしました。あまり良くないと思う。マネしないでください。もちろん半田付けもダメ。216℃の温度ヒューズなので半田するときの熱で温度ヒューズが溶ける可能性があるし、その時に溶けなくても使用中に半田が溶けるかも。


こんな感じでカシメて引っ張っても抜けないことは確認した。


組み立て直して通電確認、修理完了。


2024年4月7日日曜日

FMチューナ完成、八木アンテナの行方

前回アンテナコネクタを間違えてしまい しばらく中断していたFMチューナの組み立てを行いました。

まずは3Dプリンタで印刷したモジュール基板をフロントパネルに取り付ける部品を固定します。

当初、ボンドで固定しようかと考えていましたが、PLAを溶かして固定することにしました。半田ごてでポッチを溶かすと良い感じに固定できました。


ケースに収めた様子ですがスカスカです。ケースは 前回、艶消し黒で塗装。小さなユニバーサル基板は三端子レギュレータを載せて3.3Vを作ってます。DC入力はアンプに合わせて12Vです。


リアパネルはこんな感じ。


フロントパネルです。


リアパネルにはカシオ・ネームランドでラベルを貼りました。


アンプを載せて、ケーブルを繋いだ様子。


工作机の棚に載せました。


全然整理できていない工作机の棚。写真に写ってない周辺もごちゃごちゃです。この整理はパーツケースの整理と合わせて別途行うつもり。GWにできるか!?


ようやくノイズもなくキレイに聴こえるようになりました。中華なLED照明を点けてもノイズが乗りません。

年末の大掃除で発掘したFMチューナ を活用しようとして、ダイポールアンテナを作ったり、八木アンテナを買ったりしてかなり遠回りしましたが、ようやく落ち着きました。

でかい5エレの八木アンテナ は邪魔だったので屋根裏になんとか収めました。


これでも昔のFMチューナは信号レベルが低かったのでこんなブースターまで購入。信号レベルは上がったけどノイズは治まらず、諦めることにした次第です。

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昔のFMチューナはノートパソコンのリサイクルと一緒に回収に出す予定。トホホな結果でしたが、楽しめたのでよしとします。


2024年4月6日土曜日

オーブントースタの分解修理

まだFMチューナの製作が終わっていませんが、オーブントースタの電源が入らなくなったのでこちらを修理。おそらく温度ヒューズが切れたのだろうと当たりを付けて分解。

結構全バラしないと温度ヒューズにアクセスできません。

温度ヒューズは耐熱網チューブの中に入ってケースの側面にビスで押さえつけるように止めてありました。


テスタで導通確認すると確かに切れています。本体が1,300Wなので216℃ 15Aの温度ヒューズをネットで探して注文。郵便での配送とのことなので来週前半には届くか。


普通の人なら買い替えなのかな。修理依頼しても分解・組み立ての手間がかかるので工賃5,000円位になりそうだし。

明日は日曜ですが朝からちょっと仕事があるので、そのあと時間が取れればFMチューナの工作を再開予定。


2024年3月31日日曜日

FMチューナの組み立て作業で、えっ?

先日、アリエクで購入したRCAジャックとDBプラグ&ジャックが届いた のでFMチューナのケース加工を再開しました。

裏面パネルにFMアンテナコネクタRCAジャックDCジャックを取り付けた様子。この後、塗装するので仮止め。


ケースに組むとこんな感じ。


前面は、電源スイッチ小型液晶パネルタクトスイッチがあります。


DCプラグとジャックは、ACアダプタからの電源を2つに分岐するために加工。


こんな感じでアンプFMチューナに供給します。ケーブルはもう少し長い方がよかったかも。

艶消し黒のラッカースプレーで塗装しました。脱脂はしましたが、ミッチャクロンのスプレーが無かったので直接吹きました。


比較的キレイに塗装できてよかったです。


このあと組み立てて、アンテナケーブルのコネクタを繋ごうとしたら刺さりません。えっ? なんとコネクタが違っていた。右が間違い正しい左のモノより一回り大きい。ジャンク箱に入っていたもので、同じサイズだと思って確認せずに使ったのが敗因。


左の正しいコネクタを取り付けるには、裏面パネルに開けた穴が大き過ぎだし、四隅にビス穴も開けてしまった。仕方ないので穴を小さくするのとビス穴の目隠し用にワッシャを作ることに。久しぶりにGコードを書いて、CNCフライスで2mm厚のアクリル板から切り出しました。

こんな感じのワッシャができました。凸型になっていて大きく開いた穴に収まります。


取り付けた様子。四隅のビス穴も隠せてなんとか無事に?リカバリできました。


午後から出かける用事があったので今日の作業はここまで。リカバリ作業が無ければ完成していたのですが残念。来週に持ち越しかな。